作者:红星机器 发表于: 2015-04-25 10:51:40
杨帅军老师 红星技术工程师
我国的赤铁矿资源储量丰富,但其原矿品位低、嵌布粒度细、矿石可选性较差,因此赤铁矿选矿一直是我国选矿界的一大难题。通过众多选矿科研工作者的不断探索和努力,赤铁矿强磁选—反浮选工艺在我国得到迅速发展和广泛应用。
强磁选是赤铁矿预先抛尾的有效手段,而反浮选是提高赤铁矿精矿品位的较佳方法,赤铁矿选矿通过该工艺可以获得较好的选矿指标。赤铁矿选矿工艺流程中强磁选设备主要是立环脉动高梯度磁选机,其广泛应用于赤铁矿强磁—反浮选工艺中的粗选作业或抛尾作业,不仅可以有效地脱除细泥和降低尾矿品位,而且可以为反浮选作业创造良好的条件,从而提高铁金属回收率。
某铁矿选矿厂采用强磁选—阴离子反浮选工艺处理镜铁矿,在生产工艺中使用立环脉动高梯度磁选机作为粗选提精和抛尾脱泥设备。在实际生产过程中发现,该厂原先使用的立环脉动高梯度磁选机不能很好的完成尾矿扫选作业,造成尾矿指标偏高。为此,结合入选矿石工艺矿物学性质和现场生产实际,对强磁选设备进行了替代试验研究和工艺改造,改造后降低了尾矿品位,提高了金属回收率,取得了良好的效果。
对原矿进行化学成分分析及铁物相分析,铁主要以赤(褐)铁矿形式存在,占92.87%,其次以硅酸铁、碳酸铁等形式存在。该矿入选矿石类型主要为镜铁矿,经矿物学分析,矿石的矿物种类较为简单,铁矿物主要是镜铁矿和假象赤铁矿,少量褐铁矿、菱铁矿;脉石矿物以石英为主,其次为绿泥石、云母和方解石,其他微量矿物有磷灰石、石榴石和碳酸盐矿物等。
采用阶段磨矿—强磁(获得精矿)—阴离子反浮选流程。磨矿采用两段闭路磨矿工艺流程,当一段磨矿细度达到-0.074mm50%时,通过一段弱磁、一段强磁选别可选出铁品位在50%以上的精矿,将一段弱磁选、一段强磁选精矿再磨至-0.074mm80%,再经过两段弱磁选、两段强磁选,可以选出铁品位为65%以上的精矿,两段强磁扫选后的中矿进入反浮选作业(一粗、一精、三扫)。两段弱磁选精矿、两段强磁选精矿和反浮选精矿合并为合格铁精矿,一段强磁选尾矿、两段强磁扫选尾矿、反浮选尾矿合并为尾矿。该矿原设计选别指标:铁精矿品位65%以上,尾矿品位12%以下,金属铁回收率80%以上。
该选矿厂自竣工投产以来,生产调试不稳定,精矿指标能够达到工艺设计要求,但尾矿指标较设计指标偏高,选矿生产技术指标未达到预定水平。经过长期对生产指标的考察分析发现,两段强磁扫选尾矿品位过高是造成尾矿品位偏高的主要原因,因此降低两段强磁扫选尾矿品位从而使尾矿指标达到设计水平成为该厂亟待解决的重要问题。
该选矿厂两段强磁扫选作业原先采用10台立环脉动高梯度磁选机,生产过程中发现两段强磁扫选尾矿品位较高,铁金属损失量较大。经市场调研发现另一种立环脉动高梯度磁选机(以下简称B-2000型)在以往强磁选机的基础上有了新的技术突破,为了能够利用现行生产工艺降低尾矿品位,决定利用现有生产线,将原两段强磁扫选的10台强磁选机中的其中5台替代为B-2000型强磁选机,与原有的A-2000强磁选机进行工业对比试验,以期能够降低该厂尾矿品位,提高金属回收率。
进行对比试验的两种强磁选机给矿同源,强磁选机给矿品位平均在35%左右,给矿浓度均为28%,为了试验不影响该厂的正常生产,强磁选参数依据日常生产参数确定,磁感应强度为1035kA/m,冲程为12mm,脉冲为34Hz。对替代试验中的两种强磁选机在相同条件下连续多次对给矿、精矿、尾矿进行取样、分析。
在两种强磁选机给矿条件相同且设备参数相同的情况下,强磁选机精矿平均品位为57.60%,尾矿平均品位为23.33%,精矿产率为36.56%,精矿回收率为58.39%;B-2000型强选磁机精矿平均品位为51.75%,尾矿平均品位为16.42%,精矿产率为54.92%,精矿回收率为79.02%;虽然B-2000型强磁选机精矿品位稍低,但尾矿品位较强磁选机低6.91个百分点,精矿产率和精矿回收率明显高于强磁选机,分别提高18.36个百分点和20.63个百分点。
从上面的替代试验结果可以看出,采用B-2000型强磁选机替代原强磁选机后,生产技术指标明显改善,但两段强磁扫选设备替代后将导致浮选系统的给矿量增加及给矿品位降低,为研究替代后两段强磁扫选精矿的变化对浮选指标和浮选系统生产的影响,对强磁选机替代试验期间的相关浮选指标完成情况进行了统计分析。
在采用B-2000型强磁选机替代强磁选机试验期间,浮选给矿平均品位较2014年上半年平均值降低3.04个百分点;浮选系统获得的浮选精矿平均品位达到了66.06%,与2014年上半年平均数相比降低0.08个百分点;浮选尾矿品位较2014年上半年平均值降低1.99个百分点。通过对替代试验期间相关浮选指标数据的统计分析,采用B-2000型强磁选机替代原强磁选机后,虽然浮选系统的给矿量增加、浮选给矿品位降低,但浮选系统的生产指标并没有发生明显的变化,浮选尾矿品位较之前有所降低。
结合2014年上半年该选矿厂的实际生产指标统计数据以及两段强磁扫选强磁选机替代试验期间该选矿厂的实际生产指标统计数据分析,该选矿厂总精矿品位由替代试验前的65.09%降低到改造后的65.07%,总尾矿品位由替代试验前的12.31%降低至11.13%,精矿产率由35.13%提高至36.56%,精矿回收率由74.11%提高至77.11%,年新增铁精粉6.44万t,年增加经济效益3220万元。
该铁矿采用B-2000型强磁选机替代原强磁选机后,B-2000型强磁选机精矿品位稍低,但尾矿品位较强磁选机低6.91个百分点,精矿产率和精矿回收率明显高于强磁选机,分别高出18.36个百分点和20.63个百分点。采用B-2000型强磁选机替代原强磁选机后,浮选系统的给矿量增加、浮选给矿品位降低,但浮选系统的生产指标并没有发生明显的变化,浮选尾矿品位较之前有所降低。年新增铁精粉产量6.44万t,新增产值3220万元,大幅度的降低了选矿生产成本,提高了选矿生产效益。
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